中位マグネシウム砂マグネシウム球酸化マグネシウム脱硫技術は、世界各地で多くの応用実績があります。その中で13本はすでに100あまりのプロジェクトを応用しました。台湾の発電所95%は酸化マグネシウム法で、米国、ドイツなどに応用されました。酸化マグネシウム法の脱硫はカルシウム法の脱硫に対して、簡易湿式法の存在する一連の問題を避けました、例えば管路が詰まる、煙の温度が低すぎる、煙気が水と二次水質汚染が存在しますなど;このプロセスはカルシウム法に次いで成熟度が高く、構造が簡単で、敷地面積が小さく、原料源が十分で、運行費用が低く、安全性が良く、投資額が大幅に減少します。また、二次汚染を減らすことができ、脱硫剤をリサイクルし、脱硫コストを下げ、総合経済効果が大きく向上しました。
発電所(2 × 225 mw)ユニット煙気脱硫改造工程(FGD)は酸化マグネシウム湿式脱硫技術を採用し、プロセスシステムは主に脱硫剤漿液調製システム、煙気システム、SO2吸収システム、脱硫塔空除去システム、亜硫酸マグネシウム脱水システム、プロセス水システム、廃水処理システム、雑用及び計用圧縮空気システムなどからなります。全体FGDは基本的に閉路水循環方式を採用し、廃水は主に脱硫塔脱硫工程から来て、脱硫装置漿液内の水は絶えず循環する過程で、重金属元素とf-、C1-が豊富になり、一方で脱硫装置の腐食を加速し、他方で脱硫副産物の品質に影響を及ぼす。そのため、脱硫装置は廃水を一定量排出しなければならない。その重金属イオン、酸イオン、ssの含有量は基準値を超えて、pH値も排出基準を満たしていないで、対象を絞って処理する必要があります。本文は煙気脱硫改造工程廃水処理システム設計についてのみ簡単に述べます。
水と水質を設計します
山東省の某発電所の資料によると、脱硫装置の総排水量は144t / d、平均排水量は6t / hで、本装置の設計処理能力は8t / hです。
脱硫廃水の水質:温度49℃、ph2-3、浮遊物5900mg / L、so42- <10000mg / L、c1-10000 mg / L、f-1000mg / Lです。